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飛機大氣數(shù)據(jù)計算機數(shù)據(jù)故障及定位

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飛機大氣數(shù)據(jù)計算機數(shù)據(jù)故障及定位

摘要:本文針對某型飛機大氣數(shù)據(jù)計算機總線數(shù)據(jù)短時中斷故障問題,進行了機上排查試驗、故障定位、機理分析并查明了故障原因,提出了改進措施并進行驗證,結(jié)果表明改進措施有效。

關鍵詞:總線數(shù)據(jù);共地;共模干擾

1問題描述

某型飛機進行起落架收放檢查工序時,發(fā)現(xiàn)在起落架收/放瞬間,平顯上顯示的大氣參數(shù)短時中斷;同時據(jù)外場保障人員反映外場某架飛機降落時出現(xiàn)同樣故障。

2故障定位

在現(xiàn)場進行機上故障排查,當斷開航行著陸控制盒與大氣數(shù)據(jù)計算機之間的攻角電壓信號線,多次收/放起落架,大氣數(shù)據(jù)計算機均能正常工作,沒有出現(xiàn)GJB289A總線數(shù)據(jù)短時中斷故障。當連接航行著陸控制盒與大氣數(shù)據(jù)計算機之間的攻角電壓信號線,收/放起落架,每次故障現(xiàn)象均出現(xiàn)。根據(jù)機上試驗現(xiàn)象將故障定位在航行著陸控制盒對大氣數(shù)據(jù)計算機產(chǎn)生干擾,導致大氣數(shù)據(jù)計算機通過GJB289A總線送至平顯的大氣數(shù)據(jù)會出現(xiàn)短時中斷故障。

3機理分析

航行著陸控制盒干擾大氣數(shù)據(jù)計算機的GJB289A總線輸出故障的故障樹。3.1故障A的機理分析當斷開航行著陸控制盒與大氣數(shù)據(jù)計算機之間的攻角電壓線,其他連線正常。起落架收/放12次,故障現(xiàn)象未消失;當斷開航行著陸控制盒與大氣數(shù)據(jù)計算機之間的攻角電壓地線后,其他連線正常,起落架收/放12次,故障現(xiàn)象不再出現(xiàn)。因此可以判斷故障A不是引起故障現(xiàn)象的原因。

3.2故障B的機理分析

3.2.1故障B.1的機理分析斷開航行著陸控制盒的28VGND與DGND(AGND)的連接時,其它連線正常,起落架收/放12次,故障現(xiàn)象未消失,不能確定故障B.1是否是引起故障現(xiàn)象的原因。

3.2.2故障B.2的機理分析將航行著陸控制盒的外部插座29腳(機殼地)與14腳(28VGND)短接,其它連線正常,起落架收/放12次,故障現(xiàn)象未消失,不能確定故障B.2是否是引起故障現(xiàn)象的原因。當斷開航行著陸控制盒的28VGND與DGND(AGND)的連接,并且將航行著陸控制盒的28VGND與航行著陸控制盒機殼地短接時,其它連線正常,起落架收/放12次,故障現(xiàn)象不再出現(xiàn)。綜上所述,航行著陸控制盒的28VGND與DGND(AGND)共地,航行著陸控制盒的28VGND與機殼地未連接狀態(tài)都會干擾到大氣數(shù)據(jù)計算機,導致GJB289A總線輸出的大氣數(shù)據(jù)出現(xiàn)短時中斷故障現(xiàn)象。因此故障現(xiàn)象的產(chǎn)生是由這兩方面的原因引起的。大氣數(shù)據(jù)計算機輸入的攻角電壓模擬信號經(jīng)過一個OP482GSZ運算放大器進行電壓跟隨。由于航行著陸控制盒內(nèi)部無±15V電源,運算放大器采用機上28V電源供電,此時輸出的攻角電壓(AOAT)的參考為28VGND,輸入的攻角電壓(UAOAT)參考為AGND。為統(tǒng)一攻角電壓參考,將航行著陸控制盒的28VGND與AGND共地。大氣數(shù)據(jù)計算機內(nèi)部GJB289A總線的DGND與攻角電壓地線(AGND)共地,攻角電壓地線又與航行著陸控制盒內(nèi)部的AGND共地,因此航行著陸控制盒內(nèi)部的AGND(DGND)通過攻角電壓地線與大氣數(shù)據(jù)計算機的GJB289A總線的DGND共地,也即是GJB289A總線的DGND與航行著陸控制盒內(nèi)部28VGND共地。當起落架收/放瞬間,航行著陸控制盒收到起落架收上/放下到位信號,這個信號是一個瞬時28V大電流信號,該信號通過航行著陸控制盒內(nèi)部28VGND傳遞給大氣數(shù)據(jù)計算機,對GJB289A總線造成干擾,導致平顯大氣數(shù)據(jù)出現(xiàn)短時中斷故障。經(jīng)查閱航行著陸控制盒全套圖樣,發(fā)現(xiàn)航行著陸控制盒外部插座XS1的29腳(定義為機殼地)到母板X29焊盤后終止。當起落架收/放瞬間,航行著陸控制盒的電纜線中有一個瞬間大電流的28V電壓通過,而航行著陸控制盒內(nèi)部28VGND未與機殼地連接,不能通過機殼地就近釋放,這個瞬時大電流28V電壓信號會在攻角地線中產(chǎn)生一定的耦合電壓,對大氣數(shù)據(jù)計算機的GJB289A總線產(chǎn)生干擾,導致平顯顯示的大氣數(shù)據(jù)出現(xiàn)短時中斷故障。綜上所述,起落架收/放瞬間,航行著陸控制盒對大氣數(shù)據(jù)計算機的GJB289A總線產(chǎn)生干擾的原因如下:(1)起落架收/放瞬間,航行著陸控制盒收到一個瞬時28V大電流信號,而航行著陸控制盒的28VGND與大氣數(shù)據(jù)計算機的GJB289A總線DGND共地。這個信號通過航行著陸控制盒的28VGND傳至大氣數(shù)據(jù)計算機,對GJB289A總線造成干擾。(2)航行著陸控制盒內(nèi)部28VGND未與機殼地連接,起落架收/放瞬間航行著陸控制盒收到的瞬時28V大電流信號未能通過機殼地就近釋放,在攻角電壓地線中產(chǎn)生一定的耦合電壓,對大氣數(shù)據(jù)計算機的GJB289A總線產(chǎn)生干擾。航行著陸控制盒內(nèi)部的接地問題對大氣數(shù)據(jù)計算機造成干擾,導致大氣數(shù)據(jù)計算機的GJB289A總線送至平顯顯示的大氣數(shù)據(jù)出現(xiàn)短時中斷故障。

4糾正措施

根據(jù)機理分析以及機上排查情況,對航行著陸控制盒進行如下改進:(1)斷開航行著陸控制盒內(nèi)部的28VGND和DGND(AGND);(2)將航行著陸控制盒插座XS1中機殼地(第29腳)接到濾波器Z2的1腳,連接航行著陸控制盒的28VGND和機殼地。

5驗證情況

將改進后的航行著陸控制盒裝機進行機上地面驗證試驗。裝上改進后的航行著陸控制盒,接通并檢查大氣數(shù)據(jù)計算機系統(tǒng)工作正常,經(jīng)過收/放起落架12次,大氣數(shù)據(jù)計算機的GJB289A總線送至平顯顯示大氣數(shù)據(jù)在起落架收/放瞬間未出現(xiàn)通訊中斷現(xiàn)象,并且航行著陸控制盒在整個試驗過程中也正常工作。將改進后的航行著陸控制盒進行裝機試飛,平顯顯示大氣參數(shù)正常,未出現(xiàn)上述故障現(xiàn)象。

6結(jié)論

航行著陸控制盒的28VGND與大氣數(shù)據(jù)計算機的GJB289A總線DGND共地且未接地,導致機上電壓對大氣數(shù)據(jù)計算機總線數(shù)據(jù)造成干擾。改進后的航行著陸控制盒經(jīng)機上地面試驗驗證及試飛,航行著陸控制盒干擾大氣數(shù)據(jù)計算機GJB289A總線數(shù)據(jù)通訊的問題不再出現(xiàn),證明改進措施有效。

參考文獻:

[1]數(shù)字式時分制指令/響應型多路傳輸數(shù)據(jù)總線GJB289A-1997.

[2]肖建德.大氣數(shù)據(jù)計算機系統(tǒng).國防工業(yè)出版社,1992.[3]飛行大氣參數(shù).HB6127-1986.

作者:陳勝 單位:貴州貴航飛機設計研究所

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