前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了混合動力挖掘機節能系統研究范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。
摘要:文章對傳統液壓挖掘機的系統能耗進行了分析,并在此基礎上結合目前先進的節能技術,提出了一種油電、油液混合動力系統,這種動力系統能夠實現對能量的回收。對23t傳統液壓挖掘機的參數配置進行分析后,建立了關于傳統液壓挖掘機以及油電、油液混合動力挖掘機回轉機構的數學模型,并對三種動力系統的節能效果進行了分析對比。
關鍵詞:液壓挖掘機;能量回收;節能系統;回轉機構
引言
傳統挖掘機節能效果的實現只能依賴于動力系統的改進,并對挖掘機運行過程中浪費的能量進行有效的回收,而混合動力挖掘機就能實現回收能量的目的。日立建機在2003年的時候研發出了世界上首臺混合動力輪式裝載機,這種混合動力在工程機械車輛的運用是一種劃時代的舉措。而后日本小松充分借鑒了這種成功經驗研發出了首臺混合動力的挖掘機,實現了節能28%的目的[1]。
1油電混合和油液混合動力系統對比
1.1油電混合動力
在混合動力系統運行的過程中,如果驅動液壓泵的能量不超過發動機實際的輸出能量,那么發動機就會帶動液壓泵進行運轉,而多余的能量會經過ISG電機的轉化后對超級電容進行充電,而當液壓泵運行時需要的能量過大,發動機不能滿足能量需求的時候,超級電容就會與發動機共同來為液壓泵的運行提供能量。挖掘機的整個回轉系統由原來的回轉馬達改造成了ISG電機驅動,這樣在回轉系統進行制動操作的時候,ISG就能將制動能量轉化成超級電容的充電電能。挖掘機的動力臂從高位下降產生的勢能將通過液壓馬達以及電機系統進行回收,然后將轉化后的能量在超級電容中進行儲存。改造后該混合動力系統最大的特點就是當系統實際需要的負載功率較大時,ISG電機就能對發動機形成輔助,減輕了發動機的功率輸出壓力,這樣發動機的燃料消耗就會始終處在合理的位置。而在系統負荷功率要求低的時候,通過ISG電機會將多余能量進行回收,并對超級電容形成充電效果,這樣電機的運行也實現了最優運行效果[2]。
1.2油液混合動力
挖掘機的回轉系統在制動的時候,液壓馬達會出現溢流發熱現象,導致能量損失,因此,可以合理的使用蓄能器將溢流能量進行回收儲存。這樣在系統實際運行需要的功率較大的時候,就可以通過蓄能器的回收能量來進行補充,而動力臂從高位下降的過程中也會產生一定的勢能,從而引起動臂液壓缸回油口的油液上升,這時候就可以將帶壓的部分油液通過蓄能器進行回收,當系統運行需要的油液量大時再將回收的油液補充給液壓系統。
2回轉系統分析
回轉系統是挖掘機中非常重要的結構部分,在挖掘機運行的過程中,回轉系統是運行時間最長的機構,同時也是能耗最大的,其能耗占到挖掘機總能耗的25%-40%,因此,挖掘機節能系統的改造核心內容就是回轉系統的改造。
2.1傳統液壓回轉系統
傳統的回傳系統動力源主要是柱塞泵,動力源提供的壓力油經過伺服閥傳遞到回轉馬達,這樣就會在回轉馬達的進出油口形成壓力差,在壓力差的作用下實現轉動。而轉動的控制則主要是有伺服閥來實現。
2.2油電混合動力回轉系統
該回轉系統主要是由超級電容來提供能量,通過電機和變速箱來帶動轉臺轉動,回轉系統的轉動控制是由操控臺的控制器來進行控制,操控臺在給出轉動指令后,由解碼器進行解碼并將指令下達給電動機,從而實現電機扭矩的輸出。
2.3油液混合動力回轉系統
該回轉系統主要的能量則是由蓄能器和液壓泵來共同提供,而液壓馬達是執行元件,液壓馬達在油壓的驅動下通過變速箱將能量傳遞給轉臺,從而實現了轉臺以及其余工作裝置的轉動,回轉系統在剎車的過程中多余能量由蓄能器進行回收,該回轉系統的控制實現與油電混合動力回轉系統完全相同。
3回轉系統仿真分析
為保證液壓、油液混合動力回轉系統能夠實現正常運轉,因此在仿真過程中選擇的液壓馬達為KMF90AB-3型,該液壓馬達的排量為88.6mL/r,額定轉速達到了2350r/min,通過對回轉系統的精確計算最終將蓄能器的容量確定為10L。而為保證油電混合動力回轉系統能滿足實際的回轉功率需求,將電動機的型號選定為Y180M-2型,該電機的額定功率為30kW,額定轉速能夠達到1870r/min。本次仿真使用了AMEsim軟件,整個回轉系統仿真的工況設置為回轉90°位置后停留4s,然后將轉臺回轉到初始位置。通過對三種回轉系統仿真角位移、角速度、能耗性能曲線的分析可以得出。當信號輸入相同的條件下,兩種混合動力回轉系統回轉過程中的角位移基本一致,能夠快速的做出反應并完成回轉,而傳統液壓回轉系統的相應有非常明顯的滯后現象,但能夠完成指定的回轉命令。由此可見,混合動力回轉系統與傳統液壓系統相比較相應更加精確、迅速。而三種回轉系統的角速度走向基本一致,但是角速度的加速以及減速響應仿真中,兩種混合動力回轉系統的響應更加快速,由于油液混合動力的蓄能器在釋放油液的時候產生的超調量比較大,而傳統液壓式系統存在變量因素導致兩者的運行平穩性與油電混合動力系統存在一定的差距。通過對三種回轉系統的功率消耗的積分處理后得出其能量消耗曲線。由能耗曲線可知,在回轉系統的一個工作行程內,油電混合動力的能耗最少,僅僅為65kJ,而油液混合動力能耗為81kJ,傳統液壓系統能耗最大,為112kJ,可見,油電混合動力能夠實現技能42%,而油液混合動力的節能效果稍差為28%。
4結束語
通過對23t挖掘機的3種回轉系統的分析后進行了仿真分析,對其系統性能以及節能效果進行了分析,發現混合動力的運行更加平穩,節能效果良好,油氣是油電混合動力系統,不僅反應快速,運行穩定,而且能夠實現技能42%的效果。
參考文獻:
[1]吳文海.并聯式混合動力液壓挖掘機能量回收與動力匹配技術研究[D].西南交通大學,2015.
[2]姚明星.復合動作工況下液壓挖掘機動臂與轉臺節能技術研究[D].西南交通大學,2017.
作者:戴立明 王正 單位:江陰市華西和林礦業有限公司 江陰華西鋼鐵有限公司